鐵粉過濾機
㈠ 陶瓷濾干機過濾後鐵精粉產品水分過大什麼原因
是不是需要烘乾設備進行烘乾一下,
SFY-20A型鐵精粉水分快速測定儀,對鐵精粉、鐵粉、金屬粉末,均可快速測定水分含量,無耗材准確快速、、
㈡ 選鐵精粉用過濾機能提高品位嗎
可以
一、原工藝流程及存在問題
選礦廠鐵精粉的提煉設備落後,並且在工藝上存在嚴重問題,使得大量鐵資源流失,不能得到有效利用。原工藝只適用於少量的回收生產,當原料投入量增大後,設備並不能在短時間內將其處理完全,並且混入其中的雜質較多。研磨設備並不能觸及到底端沉積的物質,使得回收階段施工進展不徹底,對流程的分段安排也存在不合理現象,缺少精細加工設備。受工藝流程的制約,選礦廠的作業量不能滿足供應需求。分級溢流要先進行混合浮選後,進行分離浮選,回收銅、鈷,混浮尾礦經三段磁選回收鐵。
二、工藝改造
1、三段磁選的安裝
通過對采礦行業的調查,發現近年來原礦鐵的品質一直得不到提升,並且逐年呈下降趨勢,這與資源的緊張程度相關。但同時冶煉工藝也會影響到鐵精粉提煉的質量。現有的加工工藝存在很多缺陷,並不能滿足生產使用需求,將提煉後的鐵粉取樣檢驗,會發現其中含有大量雜質,遠遠達不到精粉的標准。為解決這一問題,選礦廠對原有加工工藝進行改造,引入三段磁選技術。鐵礦在提煉過程中容易混入泥土雜質,也是較難祛除的,國家對鐵精粉的純度要求是64%,改進前的技術與標准相差1%左右。引入新工藝後,鐵精粉的純度提升了0.7%[1]。通過與原數據的對比可知,安裝新設備後產品品位已經接近了規定標准,再結合後續改造,完全可以達到要求。
2、小球磨、篩子與濃密槽的安裝
隨著礦石性質的變化,原礦鐵品位隨之降到了10%~19%,經三段磁選後的鐵精礦品位也直線下降到60%左右。在對鐵精粉進行篩選時需要參照標准表進行,將其整理如下表1。
上述表中標明了鐵粉顆粒大小與純度之間的聯系。通過對數據的詳細分析,可在短時間內確定最有效改裝方案。三段磁鐵應用在生產提純階段後需要經過一段試驗,確定準確無誤後才可大批量使用,此階段出現任何微小的誤差都要得到重視,以取樣數據為准繼續進行改造,直至得到規定標准。實際生產環節容易出現以下兩種問題,首先是礦漿在篩選設備表面凝結。由於礦漿中含有物質多樣,過濾雜質需要經過篩選環節,此時漿料包裹的雜質顆粒粘稠且尺寸較大,將篩孔堵住後礦漿不斷堆積在表面,最終凝固,使得篩選工作不能正常進展。其次是沉積問題。礦漿中顆粒物質靜止狀態會逐漸下沉,粘稠度不斷增大,使得打磨機不能運轉,從而引發故障產生,不利於鐵精粉品位的提升。其改進後的工藝安裝圖如下:
3、濃密槽與球磨機的安裝
球磨機是生產環節的重要設備,在安裝過程中要對原有設備進行觀察,找到最恰當的角度。加工工藝改造並不是單純的引進先進設備,更要結合廠區實際情況來設定,充分利用現有設備,做到清潔生產、節省成本。改進後的加工工藝將濃密槽與球磨機相互結合。這種新型生產流程更為嚴謹,將流經的礦漿提純,可祛除雜質。在對鐵精粉的純度進行檢驗時發現,鐵礦石品位基本穩定在65%,使用此類工藝後鐵的有效利用率達到76%~80%,使得原工藝中因礦鐵品位低造成鐵精礦品位下降的問題得到有效解決[3]。
三、提高鐵精礦品位的措施
1、提高球磨機磨礦細度
第一,降低入磨粒度。生產實踐及試驗表明,在一定范圍內,磨礦細度每升高1個百分點,鐵精礦品位提高0.08個百分點。第二,合理配礦。選礦廠的礦石大多數來自不同的分礦,各分礦的礦石性質差別較大,其可磨性和可選性存在明顯差異。為了穩定球磨機的給礦性質,將3個采廠的入磨礦量按照其生產量做了嚴格的配比。當3個采廠出礦不均衡時,設立緩沖貯礦場以確保入磨礦石的配比。通過以上兩項措施,球磨機的磨礦細度基本穩定在了生產工藝要求的范圍之內,為穩定提高鐵精礦品位創造了條件。
2、改造選別流程,改善工藝條件
2.1 選礦廠原磁選流程為三段精選、一次掃選
如圖1所示。CTB1024磁選機台時處理能力為70~130t,而磨機的台時處理量為140t,已大大超出其原始設計的處理能力,因而CTB1024磁選機已經不能滿足生產要求[4]。具體表現為:磁選機作業空間不夠,沖散水添加不足,作業濃度很高,無法達到25%~35%的適宜的作業濃度要求,從而導致其選別效果不佳,影響了鐵精礦的質量;磁聚機的操作條件比較復雜,工作狀況極不穩定,選別效果差,產品質量波動很大,同時,返回的掃選精礦品位很低,又嚴重影響了磁聚機精礦的質量。
鐵礦將一、二段磁選機改為CTB1030磁選機,三段磁選以CTB1024磁選機代替磁聚機,去掉了掃選作業。2000年又將三磁磁選機改為CTB1030磁選機,新流程如圖2所示。CTB1030磁選機滿足了生產要求,提高了磁選流程的處理能力,降低了磁選的作業濃度,磁翻滾次數增加一次。磁選機代替磁聚機,疏通了工藝流程,穩定了鐵精礦的質量。改造後,磁選工藝年處理精礦能力達到了70萬t,同時,新工藝和新設備對提高鐵精礦品位和鐵金屬回收率都起到了關鍵作用。
2.2 改造鐵精礦過濾機
磁濾機改造後,其吸附面積增大,過濾機的單位處理能力得到提升,有效地解決了處理量加大所帶來的壓力。同時,沿圓周方向上增加了兩組磁塊,增加了鐵精礦在吸附區的磁翻滾次數,有利於夾雜在磁性礦物中的脈石被清洗出來,進一步提高了鐵精礦的品位。 3、積極應用新設備,提高裝備水平
3.1 CTDG1010N型永磁乾式磁選機的應用
原預選拋廢設備為1030mm×1045mm水冷式電磁磁滑輪。該設備存在諸多缺點:(1)磁場力及其作用深度小,造成金屬流失;(2)磁系設計不合理,廢石夾雜於磁性礦石中間,影響精礦質量;(3)結構復雜,故障頻繁,影響工藝流程的正常生產。1998年8月,以CTDG1010N型永磁乾式磁選機代替了原有的電磁磁滑輪。CTDG1010N型永磁乾式磁選機磁系設計合理,場強高,磁場作用深度大。改造後,沿圓周運動方向產生磁翻滾,每年多拋廢石11520t,同時,入磨粉礦的鐵品位提高了1~2個百分點,對提高鐵精礦的品位起到了重要作用。
3.2 磁選尾礦泵改造
一磁、二磁磁選作業的尾礦泵原為8/6E-AH渣漿泵,其處理能力最大為400m3/h。球磨機處理量加大以後,渣漿泵處理能力的不足制約了磁選機吹散水的加入,影響了一磁、二磁的作業濃度。2000年12月,投資12萬元完成了磁選尾礦泵改造,改用200ZGB渣漿泵。改造後,尾礦泵滿足了生產需求,一磁、二磁磁選機達到了理想的工作狀態,優化了磁選機的選別效果。並且,尾礦泵的實耗功率降低40kW,每年節電30多萬kW?h。
㈢ 過濾機鐵粉吸不幹
一般情況下過濾機過濾鐵粉,其濾餅含水量在10%左右。鐵粉吸不幹可以通過如下原版因檢測:權
影響濾餅含水量高的原因如下:
一、過濾機外部原因
給礦條件發生變化,如來料濃度極高、粒徑變細、含泥量增多等。
二、過濾機自身原因
過濾機主軸轉速過快。
過濾機真空度不足。
過濾機清洗未達到要求。
過濾板壽命將近、堵塞嚴重。
過濾板選型不符。
以上內容煙台一新祥宇提供參考。
㈣ 桶式過濾機怎麼鐵粉突然吸不幹了
主料糯米適量方法/步驟1糯米淘洗干凈,加水剛剛沒過,浸泡4小時以上2瀝干水,加入所有調內味料和各種切成小丁的容輔料,拌勻,可以冷藏過夜,更好入味3竹筒用刀劈開4每個竹筒都不一樣的,注意看好配對,每一對用棉線扎緊下端5將泡好的材料用小勺裝入竹筒,注意輕敲竹筒,讓米粒緊實,直到完全裝滿6用粽葉包住竹筒開口,棉線扎緊7竹筒放入放好水的高壓鍋中8高壓鍋上汽壓閥後30分鍾就好
㈤ 機械廠鐵粉除塵一般用什麼型號的脈沖布袋式除塵器
PPC氣箱脈沖袋式收塵器。
PPC氣箱脈沖袋式收塵器具有四個系列33種規格。過濾面積從93-4361m2,處理風量從6900m3/h到314000m3/h,廣泛適用於建材、水泥、冶金、機械、化工和耐火材料行業;特別適用於機械廠鐵粉的破碎、包裝、庫頂、熟料冷卻機和各種磨機等收塵系統(或除塵系統);也可適用於煤磨收塵,但要增設防燃防爆措施,除塵器結構也要相應改變。還可適用於含塵濃度特高氣體的收塵,如帶o-sepa選粉機的粉磨系統,其氣體含塵濃度高達1000g/m3(標)以上,可不設置作預收塵用的旋風除塵器。對於我國北方嚴寒地區,本除塵器在增加加熱保溫裝置後出能適用。
㈥ 鐵精粉能用壓濾機過濾嗎
不太好用。用抽濾吧, 可加硅藻土助濾,效果不錯! 我們就是這樣做的。
㈦ 陶瓷過濾機鐵粉濾不幹什麼原因
你應該講清楚是一直以來濾餅都不幹還是突然不幹,現在的水分大概有多少?一般情況下陶瓷過濾機過濾鐵粉,其濾餅含水量在10%左右。影響濾餅含水量高的原因可能有下:
一、陶瓷過濾機外部原因
給礦條件發生變化,如來料濃度極高、粒徑變細、含泥量增多等。
二、陶瓷過濾機自身原因
陶瓷過濾機主軸轉速過快。
陶瓷過濾機真空度不足。
陶瓷過濾機清洗未達到要求。
陶瓷過濾板壽命將近、堵塞嚴重。
陶瓷過濾板選型不符。
陶瓷刮刀卸料後殘留過多。
㈧ 我想把鐵粉里邊的石子過濾出來,並且鐵粉有大小塊狀,該用什麼機器來弄
加熱,鹽會融化,分開鹽用吸鐵石吸走鐵粉用篩子篩了沙子留下石頭
㈨ 選礦廠用過濾機工作原理
有做的,可以了解一下
㈩ 真空永磁過濾機不吸鐵粉是什麼原因
最大可能是物料溫度過高,磁鐵失磁。充磁就行了。