过滤器茂名
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Ⅱ 加氢预硫化时,硫化剂与氢气反应是不是放热反应
②正常生产时,
尾气急冷塔急冷水
PH
值的变化主要来自制硫部分配风与加氢反应
器之间的矛盾,以及烧氨不完全带入后部所致。因此,控制尾气急冷塔急冷水
PH
值的
方法不应以注氨为主,而应按其原因做相应调整。
急冷水自急冷塔出来后经急冷水过滤器过滤除去系统中的杂质。急冷水过滤器入、
出口压力应注意观察,保持过滤效果及流程畅通。这一点在开工初期比较突出。
③尾气急冷塔出口过程气温度一般应稳定在
38
~
42
℃,因为这是胺液吸收
H
2
S
的
最佳温度,当尾气过程气温度较高时,胺液对
H
2
S
的溶解度减少,尾气净化效果随之
下降。
控制这一温度的手段主要有:
通过控制阀调节急冷水循环量;
调节急冷水冷却器,
改变进尾气急冷塔急冷水温度;
另外,
影响尾气急冷塔出口顶温度因素还有蒸汽发生器
出口温度、急冷水过滤器是否畅通及急冷水泵运转情况等,应根据实际情况做出调整。
④加氢反应器加氢不完全,
制硫尾气中
S
X
、
SO
2
未被完全还原,
进入急冷塔后发生
反应如下:
2H
2
S
+
SO
2
=
3
/
XS
SX
+
2H
2
O
,雾状硫冷凝堵塞塔填料,称为堵塔,此时应
首先将加氢尾气改出尾气急冷塔,
排尽塔内水,
塔底通蒸汽溶化疏松固体硫,
然后加水
冲洗携带至急冷水过滤器,如不能奏效,则应停尾气急冷塔,更换塔填料。
8
、尾气吸收塔及其相关操作
在尾气吸收塔中,一定浓度的甲基二乙醇胺选择性地吸收尾气中的
H
2
S
吸收效果的好
坏直接关系到装置硫收率的高低,
同时对净化尾气总硫含量有重要影响,
影响吸收的因素是
多方面的,主要有以下几点:
⑴胺液浓度,
通常胺液制造厂家都有一个推荐使用范围,
也不能一成不变地沿用,
不同
的尾气处理量应当有与其相应的胺液浓度。该值可以从理论计算与生产经验两方面考虑确
定。
⑵生产中经常遇到的情况是胺浓度的下降,例如,排污、采样胺液跑损,净化尾气会携
带少理的胺液,
当尾气急冷塔顶温度高于尾气吸收塔顶温,
会导致尾气急冷塔出口气体带有
较多的水份进入尾气吸收塔稀释胺液,
尽管这些因素导致的结果是较缓慢的,
但仍不可忽视,
而当胺浓度下降较为明显时,
则应及时判断系统有无泄漏,
如贫液冷却器、
再生塔底重沸器
是否泄漏,溶剂贮罐除盐水阀是否关严等,此时溶剂贮罐液位往往有明显的上升。
⑶胺液循环量也是需要承时调节的操作条件。选择合适的循环量可相对减小液相负荷,
对吸收十分有利。
根据吸收反应,较低的温度有利于吸收的进行,因此气液两相温度都不宜大于
45
℃,控制
贫液温度的方法主要是通过调整贫液冷却器来实现。
⑷提高胺液再生质量,尽可能地减少贫液中的
H
2
S
含量,对于吸收效果会有很大帮助。
⑸提高原料气质量,减少制硫尾气中的杂质,加强水洗,加强胺液过滤,最终减少胺液
中的杂质,
降低胺液降解率与降解速度,
有助于提高吸收率和稳定操作,
当胺液内杂质较多
或降解物质增多,就容易导致胺液发泡,吸收效果显著降低,胺液一旦发泡,可按以下措施
处理:
①尾气吸收塔内注入适量阻泡剂,抑制发泡;
②适当降低胺液循环量;
③降低尾气吸收塔液位,防止胺液倒入尾气急冷塔;
④判断胺液浓度是否合适并做适当调整;
⑤加强胺液过滤;
⑥尾气暂时改出尾气吸收塔,胺液进行循环再生;
⑦若以上处理不能解决并有恶化趋势时,则应考虑更换胺液。
9
、吸收过程中操作温度的影响?
答:在一定压力和气体的原始组成下,温度越低,溶剂吸收溶质能力越强,温度越高,溶剂
吸收溶质能力越差,
因此吸收溶剂进塔要求有较低温度,
但是溶剂温度也不能太低,
温度太
低,会使溶剂粘度增大,也会降低吸收效果。
3.5.7
加氢还原催化剂预硫化
(2)
加氢
催化剂预硫化
①通过调节
E3110\E3111
的设定值,
控制尾气净化
(
加氢
)
反应器入口温度,
把反应器床层温度控制在
250
℃左右。
②通过调节氢气分析仪的设定值,
控制氢气在线分析仪氢气含量接近
4
~
5
%
(
V
)
。
③联系化验分析酸性气组成,要求酸性气中
NH
3
含量小于
5
%(
V
)
,重烃
含量小于
1
%(
V
)
。
④缓慢打开酸性气入
E3110
阀。
⑤硫化氢气体进入尾气净化(
加氢
)反应器后,钴
/
钼催化剂即开始进行预
硫化,通过分析加氢反应器出入口气体的
H
2
S
含量,确定催化剂预硫化程度,
当反应器出入口气体中
H
2
S
浓度接近时,说明催化剂预硫化将完成。
V3105
制硫尾气→
E3110
→
E3111
→
R3103
→
M3101
→
T3101
酸性气
氢气
茂名石化:
当尾气系统中的氧浓度在
0.4%
以下、加氢反应器的床层温度提高至
200
℃时,加氢反应器引入
H
2
和少量酸性气,使过程气
H
2
含量为
3%
和
H
2
S
含量为
1
~
2%,
床温继续升至
250
℃进开始预硫化,
至进出口
H
2
S
含量相等,
将
H
2
含量提高至
6%
,
继续升温至
300
℃硫化,至进出口
H
2
S
含量相等时,再恒温
4
小时,硫化完成,预
硫化结束停止引入酸性气,并使加氢反应器的进口温度和出口氢含量保持在
290
℃和
3%
左右。预硫化过程注意监控,防止床层温度超过
400
℃、
H
2
含量和硫化
氢含量超高或超低。
镇海石化:
(
5
)
催化剂预硫化时,急冷水
PH
值下降,从急冷水泵入口加入脱氧
水控制急冷水
PH
值
6
~
7
。
5.2.2.14
钴
/
钼催化剂预硫化操作
5.2.2.14.1
此操作在
SCOT
单元反应器升温结束且还原气已引入后进行。
5.2.2.14.2
通过调节
SCOT
炉瓦斯和空气流量,
控制
SCOT
反应器入口温度,
使
SCOT
反应器床层温度达到
250
℃。
5.2.2.14.3
通过调节
SCOT
炉配风比或还原气
(氢气)
流量,
控制循环气中
CO+H
2
含量接近
6%
(
V
)
。
5.2.2.14.4
缓慢打开酸性气入
SCOT
炉阀,并控制入
SCOT
反应器气体中
H
2
S
含
量为
1%
(
V
)
,硫化氢气体进入
SCOT
反应器后与
Co/Mo
氧化物发生反应,使催化
剂进行预硫化。
5.2.2.14.5
通过分析
SCOT
反应器出入口的
H
2
S
含量,确定催化剂预硫程度,
当反应器出入口
H
2
S
浓度接近时,说明催化剂预硫化将完成。
5.2.2.14.6
提高
SCOT
反应器床层温度至
300
℃,并恒温
4
小时,然后把反应
器入口温度降至
280
℃,关严酸性气入
SCOT
炉阀,钴
/
钼催化剂预硫化完成。
南京:第四节加氢催化剂的预硫化
4
.
1
概述
在更换催化剂或催化剂再生后,
钴钼催化剂必须在初次开工或开工之前被预硫化。
预硫
化操作在耐火材料干燥之后进行。
如果还原反应器已冷却下来,
RAR
尾气处理单元是
“冷的”
,
必须以
20
~
30
℃
/
小时的温
升加热,直到温度达
230
℃为止。
从炼厂酸性气
(氨被
TGT
酸性气洗涤塔脱除后)
获得用于预硫化催化剂的硫化氢。
至反
应器的预硫化气体必须含有
1
~
2mol
%的
H
2
S
和
1
~
3mol
%的氢气。其余气体是惰性氮气。
预硫化反应是放热反应,
会使床层温度上升。
在催化剂预硫化期间,
主要预防措施是避
免催化剂床层温度升至
420
℃以上并避免催化剂被部分或全部预硫化之后,
反应器入口气体
中有游离氧气。
当游离氧气接触预硫化催化剂时,
会使催化剂发生硫酸盐化和引起高温或温
度失控。
硫化氢气体检测器(
sensidyne
/
Gastec
,
Drager
或相当的)用于分析预硫化期间加氢
反应器的入口和出口气流。
根据检测器管制造厂的说明,
某些情况下,
必须分析前用试样冷
却器冷却气体试样。
预硫化结束后,装置可以投入运行。
4
.
4
利用炼厂酸性气进行催化剂预硫化
——核实以下各项:
·炼厂酸性气至主燃烧器的控制阀
FV-3009
关闭。
·至化肥酸性气洗涤塔的
8
″副线打开。
·炼厂酸性气至化肥酸性气洗涤塔的控制阀
HV-3011
打开。
——确保通过循环酸性气至克劳斯装置的控制阀
HV-3005
处于关闭状态
(循环酸性气至
SRU
的截止阀
XV-3005
也被关闭)
。隔断化肥酸性气洗涤塔上游的循环酸性气管线。
——关闭热酸性气至主燃烧器的控制阀
FV-3015
和热酸性气至第二区的控制阀
FV-3014
。
——确保关闭克劳斯尾气至
TGT
单元的截止阀
HV-4001
(以便保持隔断克劳斯装置)
。
——开动酸性气洗涤塔循环水系统。
——调节至尾气处理单元(
TGT
)入口的炼厂酸性气。最后一个手动截止阀保持关闭。
设定酸性气流率,以使循环气中的
H
2
S
不高于
2mol
%。
——如果用克劳斯尾气进行预硫化,则
S0
2
含量必须低于
300ppm
(体积)
,以尽量减少
催化剂上发生硫酸盐化反应。克劳斯装置尾气中的
H
2
S
最好不超过
2mol
%。
——预硫化气体中
lmol
%
H
2
S
,可使还原催化剂床层提高温度约
33
℃。这样,在
3l2
℃
的催化剂温度下,
2mol
%
H
2
S
会使催化剂温度提高到
378
℃。使用
H
2
S
和
SO
2
气体检测器管
(
Sensidyne
/
Gastec
,
Drager
或相当的)
测量至加氢反应器的循环气中的这些成分的浓度。
——确保使用量程合适的检测器管,以提高结果的准确度。
注:以下步骤要求工作人员使用新鲜空气供应设备。
——装置已完成吹扫掉氧气以后,调节还原气体供应,保持最终截止阀关闭。
——再次检查确保
RAR
单元完全与克劳斯单元隔断,
务必保持氮气处于正压,
以防止空
气从热氧化器回流。
——压力控制器
PC-4002
应在操作(设定在
0.01MPa
(
g
)左右)
,过量气体排至热氧化
器。
——再次检查循环气流率是否恒定保持在
7800Nm
3
/h
。
——在还原气体加到循环气中时,计算产生
2.5mol
%左右氢气所需的还原气体流量。
在炼厂酸性气进入
RAR
单元之前,
用手动操作的流量控制器
FC-4004
建立还原气体流量。
与
此同时,
检查氢气分析仪和流量计的校准和调零。
氢气分析仪投入操作并观察其是否正确工
作,使接触冷凝器出口物流中的氢气浓度为
2.5
%(干基)
。
——采集气体试样,并在实验室确认循环预硫化气体中的
H
2
含量。
——在催化剂预硫化操作期间,注意氢气浓度是否降到
1.O
%以下;实际上预硫化操作
中缺少氢气可导致加氢催化剂的硫酸盐化。同时,
H
2
浓度不可超过
6
%,以避免加氢催化剂
和过量游离氢气之间的不良反应。
——旦氢气浓度稳定,
就逐步打开至加热器入口管线中的炼厂酸性气,
经
FI-4007
建立
约
3
至
4Nm
3
/h
以下的小流量。加氢反应器入口气体中的
H
2
S
浓度为不大于
2
%。
——分步控制好入口
H
2
S
含量,使催化剂床层温升在酸性气流量两次提高之间完成。
——注意,如果预硫化气体中存在
SO
2
,急冷塔中循环水吸收后
PH
值会降低。用
PH
值
分析仪和实验室检验,监控整个预硫化操作期间的
PH
值。如果需要,用注
NH
3
的方法提高
循环水的
PH
值。
——酸性气进入加氢反应器后,
催化剂床层因放热的预硫化反应会产生温升。
保持入口
温度在
230
℃左右,使反应器有足够的热浸泡时间。
——在预硫化操作之后半小时,分析反应器入口和出口气体中的
H
2
S
,然后每隔
1
小时
分析反应器入口和出口气体的
H
2
S
含量。保持在入口气体中有
2v
%的
H
2
S
。
——确保至反应器部分的适当酸性气流量,
H
2
含量(由分析仪测定,并由实验室分析确
认)约为
2.5mo1
%(干基)
。然后开始以
25
℃/
h
速率提高反应器入口温度,直到达
338
℃
为止。
——当温度梯度开始形成时,
在温度梯度已通过整个催化剂床层之前,
不应进一步提高
入口气体温度。继续提高温度,直到下一个温度梯度形成为止,或达到
338
℃的最大入口温
度为止。
——催化剂床层中任何地方接近
420
℃的高温表明存在氧气或大量
SO
2
,或气体中
H
2
S
的浓度太高。
降低反应器入口温度和至反应器的酸性气速率。
再次检查反应器入口气体的组
成。
——记住,
420
℃以上温度会损坏催化剂。
但为了保护该系统,
装了两个高
-
高温度开关
TSHH-4016
和
TSHH-4018
,如果催化剂床层底部温度达到
410
℃,这两个开关会使尾气处理
单元停车。
——随着预硫化的进行,
催化剂床层上的温升会下降,
可使入口温度提高,
但不能达到
410
℃的最大温度。预硫化在
338
℃的反应器入口温度下继续进行,直到离开反应器的气体
中的
H
2
S
含量基本上与入口气体中的含量相同,
而温度波通过了床层为止。
发生这种情况后,
再继续预硫化
4
小时。
——当预硫化接近完成时,必需降低酸性气的加入速率,以限制反应器入口
H
2
S
浓度不
大于
2
%。
——恒温
4
小时,在此期间反应器出口气体可因进料气体中有微量
SO
2
转化为
H
2
S
而使
H
2
S
含量稍高于入口气体。
——预硫化完成后,将反应器入口温度降低至
312
℃的设计值。
H
2
S
入口应关闭;保持
至
RAR
单元的
H
2
以保持急冷塔出口
2.5v
%的恒定
H
2
浓度。
Ⅲ 3月底茂名石化的哪个产品生产能力提升到420万吨/年
茂名石化:航空煤油生产能力提升到420万吨/年。
据中国石化新闻网讯报道,3月26日,茂名石化2号柴油加氢精制装置生产航空煤油获得国产航空(舰艇)油料鉴定委员会秘书组批复,标志着该装置可正式投入航煤产品的生产。该装置每年可生产航煤160万吨。这样,茂名石化航空煤油生产能力获得大幅提高,可以达到420万吨/年。
2015年年初,茂名石化新建的4号柴油加氢装置投产后,公司柴油加工能力过剩,高价值的航空煤油加工能力却不足。为应对市场对航煤的需求,茂名石化决定2号柴油加氢装置改炼航空煤油。
由于航空煤油的质量要求比柴油更高,需要配套相关设备及管线才能满足航煤的加工要求和出厂质量标准。元旦刚过,2号柴油加氢装置便按计划停工改造,改造总投资100万元,包括完善原料换热和系统管线流程,增加抗氧化剂加注设施和产品过滤器等项目。
改造历时一个月,装置于2月3日投料试生产。2月10日,航空油料鉴定委员会秘书组到现场审核,2月15日,生产出5000吨样品送检,3月26日,经分析合格,获得生产许可批复。
为了确保2号柴油加氢装置改炼航煤能成功安全投产,茂名石化提前认真组织,积极准备,做好上岗操作培训,现场考试等准备工作,确保职工100%掌握装置生产航煤的操作要点和要求。
广东省东莞市申蓝水处理科技有限公司成立于2006年1月,是一家致力于水处理技术开发及水处理设备应用的厂家,集研发,生产,销售,安装,售后等完整服务体系的水处理工程公司。东莞申蓝水处理公司专注研发设计污水废水处理,废水回用,纯水处理,中水回用,废水处理,净水处理,CEDI超纯水处理,软化除盐,RO反渗透,循环水处理等水处理设备,引用国际最先进技术来生产废水处理设备,纯水处理设备,中水回用设备,反渗透纯水系统,污水处理,EDI超纯水处理设备及重金属废水回用设备。申蓝水处理设备周边配套生产:超滤系统,源水/循环水处理前置过滤器,石英砂/活性炭及PP棉耗材。离子交换/混床/复床专用的阴阳离子交换树脂。饮用水/直饮水设备配套管道/阀门/水泵/水箱/PH值加药调节系统/压力表及流量计等。环保产品广泛应用于广州,深圳,珠海,汕头,韶关,佛山,江门,湛江,茂名,肇庆,惠州,梅州,汕尾,河源,阳江,清远,东莞,中山,潮州,揭阳,云浮等地。与广东邻近地区如广西,福建,江西,湖北,湖南,海南,四川,贵州,云南,陕西,甘肃等地成立分公司办事处。设备批发部:http://www.water-sl.cn