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过滤除尘设备实验

发布时间: 2020-12-16 05:52:26

1. 哪里可以做过滤器的压力损失试验、除尘效率试验,过滤性能测试的

系统安装完成后现场就可以测试,如果你只有除尘器很多大型生产厂家都有废气实验室,他们都对自己家的除尘器有测试报告。可以联系联系找家测试,不过这样做挺麻烦的。

2. 除尘滤袋一般检测项目有哪些

除尘抄滤袋的要求标准如下:
A、 对于缝制的滤袋,应检验尺寸和配件是否正确,修剪缝纫线头。
B、 在专用检验台上,按GB/T12625标准进行滤袋外观和规格尺寸(内径或内周长、长度)检验。内滤圆袋的长度检验应在额定张力下进行。对机织滤料的跳纱、接头处,应使用树脂予以处理。
C、 对于袋口缝有胀圈的滤袋,应先缝制样品袋,并将袋口与用户提供的袋帽或花板孔模具试安装,确认松紧配合合适后,核定胀圈外径,并按样品袋尺寸批量下料缝制。
D、 玻纤滤袋在装箱时,袋身对折处应尽量避免压紧,滤袋包装箱上应有不能重压的标识。覆膜滤袋的包装箱上不应用外露的钉刺,以防损伤面膜。

3. 工业除尘设备常规过滤器的分辨与认知是什么

工业除尘设备常规过滤器分辨,应具备过滤系统,动力系统,进风系统,出风系统。你知道的这些就是你的认知。

4. 滤清器中的介质迁移的试验是什么意思

高效空气过滤器
高效空气过滤器(HEPA filter)广泛地应用于要求清洁无菌的房间(电子产品和药品的生产场所、手术室)以及其他应用领域(如空气净化器、真空袋式除尘器和口罩)。超细玻璃纤维垫、熔喷(MB)纤网、静电纺纤网和ePTFE薄膜等各种介质都可达到HEPA的过滤要求。
过滤介质用超细纤维或纳米纤维制成,或具有纤维状结构,以使其有较大的纤维表面积或是在原纤结构中存在很多微孔。过滤介质的面密度、集尘量和使用寿命各不相同,不同成分和结构的材料更有着迥异的压降。与亚微米级超细玻璃纤维和纳米纤维静电纺纤网相比,熔喷纤网的超细纤维直径较粗,必须经过驻极化(EC)才能达到HEPA级的过滤效率,其他一些介质也可经驻极化提高过滤效率而不会增加压降。应用驻极化的熔喷聚丙烯纤网的优势在于其低压降和较高的集尘量。尽管熔喷聚丙烯纤网的电荷衰减很慢,但进入的油粒和发动机排出的废气对其长期储存和使用有影响。本文将对经过驻极和未经驻极的各种介质在用于HEPA过滤时的过滤效率、压降和使用寿命进行比较。
1 HEPA过滤介质
本实验选用的材料是驻极熔喷(ECMB)材料、超细玻璃纤维纸、ePTFE薄膜和静电纺纳米纤维网。熔喷材料是在TANDEC的Reicofil 24”双组分熔喷生产线上生产的,驻极是在适用于厚型和高面密度产品的TANTRET T—II上完成的。静电纺聚酰胺纳米纤维直径范围为50~60 nm,在TANDEC的静电纺设备上生产,超细玻璃纤维纸和ePrFE薄膜都是工业产品。
2 实验
用TSI 8130自动过滤测试仪测定熔喷材料和口罩在加载NaCI和DOP颗粒时的效率。测试中采用的NaCI平均粒径为0.067 m,几何标准偏差(GSD)为1.6 m;DOP平均粒径为0.2 m,几何标准偏差与前者相同。用于过滤效率(FE)比较时,气溶胶浓度为100 mg/m ,流动速率分别为1632、64和96 L/min。微粒加载试验也用于研究材料的衰减性(过滤效率的衰减和DOP的增加)。过滤面积为100 em ,气溶胶流动速率为32 L/min,相当于过滤速度为5.3 cm/s。
3 结果与讨论
从表1可见,90 g/m 驻极熔喷材料在流动速率为32 L/min(过滤速度为5.3 cm/s)时,过滤效率可达到99.996%,压降为84.3 Pa。而其他材料要达到所要求的HEPA过滤效率,其压降比驻极熔喷材料高得多,如玻璃纤维纸压降达到409.6 Pa,ePTFE薄膜是1 129.0 Pa,静电纺纳米纤维材料是590.9 Pa。驻极熔喷材料的过滤效率随过滤速度的增加而下降。当过滤速度增加时,气溶胶的迁移力将克服静电力,因此静电力将失去对移动微粒的捕获能力。依照布朗扩散机理,HEPA过滤介质的作用就是捕获以低过滤速度(如2.5 cm/s)移动的微小颗粒,而高速运动的大颗粒则通过使用预滤器,由惯性撞击或直接拦截机理的作用而被捕获。
DOP气溶胶在驻极熔喷材料上的过滤效率比NaC1在该材料上的过滤效率低得
多。DOP不带电,介电常数很高。由于介电常数大,驻极熔喷材料纤维中由电荷形成的电场将会减弱,对DOP颗粒的吸引力也因此而下降。如同从NaC1中观察到的情况一样,驻极熔喷材料的过滤效率将随DOP过滤速度的提高而下降,其他材料的过滤效率随过滤速度的提高无明显变化。
过滤介质的使用寿命是十分重要的指标。驻极熔喷材料的过滤效率随NaC1微粒的加载而增加(图2,这是由于NaC1微粒在过滤材料上会粘结成饼,其他介质的情况也是如此。然而,随DOP微粒的加载,驻极熔喷材料的过滤效率却会下降,这是由于DOP微粒凝聚在纤维表面,形成了覆盖层,由于DOP层的高介电常数,使得由纤维中的电荷形成的电场强度下降。

经TANTRET T—II充电的驻极熔喷材料耐DOP衰减的能力要比普通的工业用驻极熔喷材料强得多。充电方法的选择对于介质有效带电及耐DOP衰减是一个重要课题。应用较高面密度(例如180 g/m )的驻极熔喷材料,可在很大程度上弥补DOP加载对降低过滤效率的影响(图4),这是由于DOP微粒可有更长的时间使电荷停滞在驻极熔喷纤维上。


HEPA级的ePTFE薄膜有很高的压降,因而限制了其在过滤方面的应用。ePTFE可以制成压降较小的多孔薄膜,但其过滤效率也随着相应下降。ePTFE薄膜多用于表面过滤,因此在薄膜上会很快形成尘饼,压降骤然
当ePTFE薄膜遇上油粒(如DOP)时,薄膜将被颗粒浸湿,孔隙很快被油填满,薄膜上的有效孔隙就会减少,薄膜的过滤速度将随有效孔隙容积的下降而上升,因此ePTFE薄膜随油粒加载增加,其过滤效率下降而压降上升。
4 结论
在达到相同HEPA过滤要求时,驻极熔喷材料的压降比其他材料的压降低很多。在遇到DOP颗粒时,驻极熔喷材料的过滤效率较低。随着DOP的加载,驻极熔喷材料的过滤效率下降,但可通过采用不同的充电方式来减慢驻极熔喷材料过滤效率下降的速度,使用较大面密度的驻极熔喷材料也可达到这一目的。玻璃纤维纸随DOP的加载,其过滤效率和压降都无明显变化,但随NaCI的加载,其过滤效率和压降都上升。ePTFE薄膜随油粒的加载,其过滤效率下降而压降上升,但随NaCI的加载,其过滤效率和压降都上升。

5. 袋式除尘器试机运转时的步骤和注意事项有哪些

一、单机调试。
当袋式除尘器选用气动动力控制阀门时,工作人员要先接通压缩空气,检查气路系统的严密性,检查气动元件是否能够正常的工作;输灰系统通电试车,检查是否正常的工作;当使用吹风风机时,对风机通电试车,工作正常后关闭吹风风机。
二、模拟空载试验。
首先要逐个检查电磁脉冲阀、排气阀、给料机、螺旋输送机线路的畅通与阀门的开启关闭是否正常,再按定时控制时间,按电控程序进行各室全过程清灰。
三、联动调试。
关闭所有检查门和人孔门,启动系统风机;调解各过滤单元室的负荷,使其达到基本平衡。用皮托管和U形压力计测量各进风支管处的动压值,调节进风支管上的蝶阀,是各单元室过滤风量基本相等。调好后用红漆在蝶阀上做好记号,锁紧把手。
四、实载运行。
生产设备正式运行,袋式除尘器正式运行过滤除尘,PLC程控仪亦正式投入运行(一般提前5min运行),随时对各运行部件、阀门进行检查,记录好运行参数。如按定时控制,应在袋式除尘器阻力达到规定的阻力值(如1500~1700)时,手动开启PLC程控仪对滤袋进清灰,各室清灰完后即停,而后统计阻力再达到规定值的时间,再手动开启PLC程控仪对滤袋进清灰,如此循环多次。在取得二次清灰周期间的平稳间隔时间后,即可以此时间数据作为程控仪“定时”控制的基数,输入程控仪。而后,程控仪即可按自动“定时控制”正式运行。

6. 1圆形布袋除尘器的工作过滤原理是什么

布袋除尘器是一种干式除尘装置,当滤料两侧的压力差很大时,使除尘器效率下降。常回温布袋另外,除尘器的阻力答过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,除尘器的阻力达到一定数值后,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。常温布袋初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,随着粉尘在滤料表面的积聚,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,当含尘气体进入布袋除尘器,颗粒大、比重大的粉尘,常温布袋由于重力的作用沉降下来 ,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。一般新滤料的除尘效率是不够高的。要及时清灰。常温布袋滤料使用一段时间后,常温布袋由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,以免效率下降。布袋除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。

7. 除灰,除尘系统检修后做哪些试验

飞灰输送系统的控制室布置在两台炉电除尘器之间,飞灰输送系统采用连续运行方式,飞灰输送系统通过可编程控制器可以设置为根据出力自动运行方式或人为调整运行方式。该干灰系统两炉设一座输灰空压机站,每座输灰空压机站有四台输灰空压机,设计为两台机组运行时,4台空压机3用1备,输灰空压机型号为ga250-8.5。该系统采用正压浓相气力输灰,通过压缩空气将物料以柱状形式进行输送,输送距离长,效率高,与传统的稀相系统相比有比较明显的技术优势。其优势主要由以下四点:a.系统简单、安全、可靠。整套系统中除去仓泵圆顶阀外,没有其它转动部件,设备磨损小,维护费用低;b.输送速度较低,管道磨损较小,可以采用普通钢管;c.输送物料浓度大,处理量大;d.输送系统全封闭的特性满足日益提高的环保要求。2.冬季输灰故障及其治理方案该正压浓相气力输灰系统2002年9月投入生产,投产之初运行是平稳的,投产两个月后,系统运行非常不顺畅,最严重时电除尘四个电场有三个电场均报高料位,严重的影响电除尘的正常运行,甚至直接危及到机组的安全运行。经过设备治理和改造,系统和设备的稳定性明显提高,在2003年彻底消除该隐患,确保机组在满负荷下的长期稳定运行。本文将就其故障成因及其治理方案予以阐述,以期抛砖引玉。2.1干除灰系统故障现象干灰系统自投产以来,多次发生输灰不畅的事件,致使电除尘器各电场频繁发生高料位报警,迫使电除尘各相关电场被迫停运,严重影响后续的脱硫系统的运行,造成吸收塔浆液中毒,脱硫效率下降。2.1.1造成电除尘电场退运因该电厂涉及燃煤为晋西贫煤,燃煤的灰分较高,因干灰系统排灰不畅,大量的灰尘积存在灰斗中,灰斗的设计容量为满负荷运行8小时的灰量,当灰斗装满后,灰尘会因电除尘振打而继续堆积,逐渐堆积至极板和极线,致使二者短路,造成该电除尘电场退出运行。2.1.2造成吸收塔浆液中毒正常情况下,烟气自锅炉排出后经过省煤器后进入空气预热器,而后进入静电除尘器,经过静电除尘器捕捉除尘后,进入增压风机,之后进入吸收塔,经过烟气脱硫后进入烟囱,排入大气。但是当电除尘电场因灰料位较高退运后,电场便失去了对烟气的除尘效能,造成大量的含尘烟气进入脱硫系统,对增压风机的叶片、风机壳体造成冲刷、磨损,同时大量的含尘烟气进入吸收塔,使吸收塔的浆液中毒,降低了吸收塔的脱硫效率,使排放的烟气中的粉尘和硫化物超标,对环境造成污染。这不符合当前的环保政策,也不符合排放要求。2.2干除灰系统故障的成因在解体处理过程中发现灰管线内有大量灰尘沉积,灰管线截面的三分之二几乎都是满灰的。检查供气压力是正常的,各管线疏通处理结束后,重新启动该干灰输送系统,检查控制室输灰曲线在系统运行初期是正常的,输灰曲线逐渐的偏离正常的轨道,一般在启动气动干灰输送系统持续3~4小时即再次发生该缺陷。经多次排查后发现气动干灰输送系统各仓泵辅助流化风管路节流孔板处有水滴、冰屑,且节流孔被积灰堵塞,检修初期现场工作人员没有对此现象引起足够的重视,其实这正是症结所在。正常的运行流程如下:输灰空压机制造的压缩气体暂存于三个储气罐中,由供气联络母管分别对两台炉气力干灰输送系统供气,压缩空气经管道过滤器至干灰系统仓泵压缩空气管路气动门,在干灰系统输送时,各仓泵气动门打开,主输灰管线压缩空气经逆止阀、节流孔板进入输灰管线,各辅助输灰压缩空气沿辅助流化风管路经节流孔板、逆止阀、气化伞进入干灰仓泵,辅助干灰输送。该循环结束后,干灰系统各仓泵压缩空气管路气动门关闭,系统启动下灰程序,开始下一个输灰循环。实际的输灰运行中,由于输灰空气中含有较多水分,在低温环境下,水分在管路内部凝结成水滴,甚至凝结成冰附着在管壁上,在干灰系统仓泵压缩空气管路气动门开启时,水滴会随输送气沿节流孔板进入辅助风管路或者附着在节流孔板上,节流孔板上的节流孔直径仅为3mm,当关闭干灰系统仓泵压缩空气管路气动门,停止输送风时,灰尘有瞬间的回吸,灰尘与水滴就混合成灰浆,将节流孔堵塞。如果是脱落的冰晶可能就会瞬间堵塞节流孔板。从实际的解体中发现,节流孔板及以下的辅助风管路中灰尘堵塞较重,在节流孔板上方发生过整根管路被冰堵塞的情况2.3针对干除灰系统故障成因的解决方案根据输灰压缩空气含水较高的现象制定相应措施,首先要减少水分的来源,因空压机房设在外围,距离凉水塔较近,空气湿度相对较大,受限于客观条件,只能从除去输灰压缩空气中的水分和防止输灰压缩空气中的水分结露两方面入手。主要从以下三个方面七项措施入手开展治理工作:2.3.1强化压缩空气疏水输灰压缩空气中的水分是造成干灰系统运行不畅的重要原因,如何降低输灰压缩空气中的水分是治理气力干除灰系统治理的重要内容之一。主要开展了以下三项措施:2.3.1.1改进空压机疏水措施原空压机疏水系统是浮球式自动疏水阀,其原理是利用积水的对阀体内部浮球的浮力,当积水达到一定高度时,浮力推动浮球从而打开疏水阀,当水泄出后,浮力降低,浮球落下,关闭自动疏水阀。从实际情况观察,自动疏水器的打开时间约为两秒,两次疏水的间隔时间约为15分钟。为强化疏水效果,更改为电磁疏水阀,通过时间设定,疏水周期间隔三分钟,疏水时间为5秒,强化其疏水的频次和疏水的时长,通过强制疏水,降低空压机输水系统的积水量,从而降低空压机输出的压缩空气的含水量。2.3.1.2改进冷干机疏水措施冷干机的冷凝水疏放方式原设计为人工疏水,空压机房无专门值班员,需巡检员定期巡检时手动疏水,疏水时间间隔为2小时,疏水周期间隔偏长。从现场的定期巡检疏水情况看,在进行手动疏水时,冷凝水水量较大。为强化冷干机的疏水效果,同样改为电磁疏水阀,通过调整电磁阀动作时间,强化疏水的频次和疏水的时长,降低冷干机的冷凝水量,减少其对输灰压缩空气的影响。2.3.1.3改进储气罐疏水频次储气罐的冷凝水疏放方式原设计为人工疏水,需巡检员定期巡检时手动疏水,原规程规定运行每班下班前疏水一次,疏水周期间隔偏长。重新修订规定,运行每班疏水两次,时间间隔为4小时,完善巡检路线,增加小神探巡检点,巡检记录定点上传。通过强化运行人员的巡检疏水,减少储气罐中的积水,从而减少压缩空气的含水量。2.3.2增加保温措施输灰压缩空气系统原始设计中对管路未设计保温,通过对现场的定期定点监测,该厂冬至期间一个月地面温度约为-15℃左右,极端情况下曾测得-25℃。在这种冬季低温天气条件下,压缩空气中的水分在管路内壁结露、凝结成冰都是很迅速的。所以增加保温措施是十分必要的措施。2.3.2.1增加室外储罐的保温措施由于储气罐直接安装在室外,在低温天气下,凝结水在储气罐罐底凝结成冰,曾多次发生储气罐无法输出积水的状况。为此对储气罐整体进行保温处理,从实际情况观察,自罐体保温工作整体完成后,管内积水没有在发生结冰现象。2.3.2.2增加室外输灰空气管路的保温措施室外的输灰压缩空气管路没有保温措施,且管径较细,鉴于此,对室外的输灰压缩空气管路施加电伴热带+保温岩棉的保温措施,实际实施效果较好。2.3.2.3增加疏水管路的电伴热措施储气罐的疏水管路阀门安装在管路末端,压缩空气的冷凝水就会在输水管路中凝结为冰,因此对此疏水管路自储气罐罐体底部出口开始敷设伴热带,同时外敷保温岩棉,手动疏水阀门处将操作手柄引出,确保伴热带对阀体的加热有效,消除罐内积水在管路中结冰的可能性。2.3.3变更节流孔板材质输灰压缩空气中含水分较多,使输灰系统的各节流孔板逐渐堵塞,输灰管线输灰效果降低,管线频繁堵塞,维护工作量极大。经深入分析,产生此类现象的主要原因为:当输灰压缩空气经由节流孔板进入输灰管道,节流孔板的节流孔直径为3mm,输灰压缩空气通过节流孔板后由0.8mpa降到不足0.3mpa,输灰压缩空气中的水分在通过金属材质的节流孔板时直接结露或凝结,这一现象在模拟试验中得到验证。针对以上原因,解决方案如下:节流孔板属于系统配置,通过节流孔板合理调整系统配气,使气灰配比最优化,节流孔板的配置不可变更。金属材料的导热率极高,尤其是外界温度较低时,压缩空气的水分凝结的更快。为此,需要一种耐磨且导热率低的代替材料来替代金属材料。最终选定聚四氟乙烯板作为钢板的替代品,通过现场安装测试,聚四氟乙烯板材完全能够胜任,聚四氟乙烯材质的节流板上仅有水滴,并无结冰现象。通过以上方案的实施,解决了压缩空气中含水造成的干灰系统严重不畅的问题。3.结束语通过对正压浓相气力输灰系统的治理,安全的度过了之后的寒冷冬季,从抽样检查情况看,聚四氟乙烯板材的节流孔板在运行两年后,其孔径仅平均增大约35丝,是符合要求的。目前系统运行良好。正压浓相气力输灰系统的治理和改造工作将是一个长期的、持续的工作,需要在做好各项定检、定维工作的前提下不断的改进。

8. 过滤式除尘器有什么特点

过滤式除尘器,是一种干式高效除尘器,它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘版气权体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒(粒径为1微米或更小)则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向,由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径,尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。其工作过程与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关。滤布材料是布袋除尘器的关键,性能良好的滤布,除特定的致密度和透气性外,还应有良好的耐腐蚀性、耐热性及较高的机械强度。耐热性能良好的纤维,其耐热度目前已可达到连续温度190℃,瞬间温度200℃。

9. 除尘器是怎么过滤的除尘骨架过滤是什么

除尘器按除尘器结构形式不同分类,纺织纤维除尘器有除尘器骨架过滤、滤袋过滤和填充式过滤床过滤除尘器等。
(1)尘笼过滤 尘笼是由金属网格围成的圆筒,圆筒两端开口与风道相通。尘笼利用风机产生的气流压力把含尘空气压向尘笼表面除尘器骨架,大部分短绒及杂质被阻留在尘笼表面。形成过滤纤网层,同时透过尘笼的含尘空气经尘笼两侧通道进入第二级过滤装置。预分离器可以看作是尘笼过滤的一种。除尘器骨架过滤的长处是辅助设备较少,治理简朴方便,过滤下来的棉筵,回用率较高,一般和其他过滤方式组装成滤尘设备。缺点是处理风量不大,占地面积相对较大,耗电较多。
(2)滤袋过滤 滤袋(称除尘布袋)是由单层织物围成的柱状体,通常为圆形,其特点是结构简朴,便于清灰。当含尘空气经过滤袋时,借助于筛分、碰撞、拦截等作用将粉尘从气流中分离掉。除尘布袋过滤的长处是过滤效率高,除尘全效率在纺织厂尘室内可
达99.5%以上,结构简朴,耗电少。缺点是易发生火警,除尘布袋易凝露,单位面积过滤空气量小,需要滤布量大,在清灰后的短时间内,过滤后的空气含尘浓度高,劳动条件差。
(3)填充式过滤床过滤 填充式过滤床就是在网孔滚筒、平板等部件上包覆泡沫塑料、非织造布、长毛绒等多孔性过滤材料除尘布袋。借助于其良好的表面过滤和内部过滤作用,将粉尘从气流中分离掉,填充式过滤床过滤的长处是过滤风量大,阻力较低,滤尘

10. 过滤器怎么做滤液澄清度试验

图详见参考资料

FIRST!

DynaSand 活性砂过滤器在市政中水回用中的应用
DynaSand 活性砂过滤器在市政中水回用中的应用
1. 王东 2.马景辉 3.张红丽 4.丛林
(1. 北京沃特林克环境工程有限公司, 北京 100028; 2. 国家工业水处理工程技术研究中心, 天津 300131;3.中国人民大学环境学院, 北京 100872; 4.瑞典 Nordic Water 公司, 北京 100006)
〔摘要〕采用 DynaSand 活性砂过滤器对城市污水处理厂二沉池出水进行深度处理中试试验, 运行结果表明该装
置用于市政中水回用是可行的, 其出水水质稳定, 各项指标优于《城市杂用水质标准》2002 年征求意见稿的要求。并对絮凝剂的选择和过滤器的过滤效果做了简要分析。
〔 关键词〕 过滤器; 连续过滤; 中水回用
〔 中图分类号〕 X703.1 〔 文献标识码〕 A 〔 文章编号〕 1005- 829X(2006)09- 0059- 03
DynaSand 活性砂过滤器是由瑞典 Waterlink AB公司发明的一种先进的, 基于逆流原理的连续过滤设备。DynaSand 活性砂过滤器至今已经有 25 a 的历史, 目前在全世界已经有 40 000多家用户, 在中国的应用实例已有二十多台。
活性砂过滤器不同于一般的传统过滤器, 它是一种微絮凝过滤器, 集混凝、澄清、过滤为一体, 无需单设混凝、澄清池, 从而大大降低了一次性投资成本, 减少了占地面积。活性砂过滤器外形为圆柱型罐, 由进水管、滤液排放堰板、洗砂水排放管、布水器和放空管等组成( 见图 1)。进水通过位于设备底部的入流分配管进入处理系统, 经砂床过滤后由顶部出口溢流出水。过滤时砂床截留的杂质被空气提升泵输送到滤罐顶部的洗砂器, 通过机械摩擦作用和
紊流作用使污染物从滤砂表面分离出来, 杂质经洗砂水出口排出, 净砂利用自重返回砂床。
它不需停机反冲洗; 采用单级滤料, 无需级配,因而克服了普通砂过滤器水力分布不均和产生初滤液的问题; 内部没有可移动部件, 减少了设备的维护和维修成本。同时该过滤器无需配备反冲洗水泵及用于停机切换的电动、气动阀门和反冲洗水罐。

图 1 活性砂过滤器结构示意
1 试验装置与方法
1.1 工艺流程
本中试试验采用的工艺流程如图 2。
试验用水采用北小河污水处理厂二沉池出水, 经加药后进入过滤器。过滤后出水达到《城市杂用水水质标准》, 进入清水池回用。

图 2工艺流程
1.2 试验装置
DynaSand 活性砂过滤器基于逆流原理, 待处理的原水经进水管, 通过位于过滤器底部的布水器进入过滤器。水流由下向上逆流通过滤床, 经过滤后的过滤液在过滤器顶部聚集, 经溢流口流出。过滤器底部被污染的滤料通过空气提升泵被提升到过滤器顶部的洗砂器, 通过紊流作用使污染物从活性砂中分离出来, 杂质通过清洗水出口排出, 净砂利用自重返回砂床从而实现连续过滤。
DynaSand 活性砂过滤克服了传统快速滤池反冲洗的“水力筛分”和“初滤液”问题。与超滤膜过滤比较, 活性砂过滤器一次性投资费用低, 不需定期更换滤膜, 控制和使用成本低。此外活性砂过滤器的连续操作方式意味着反洗泵、自动反洗阀、反洗控制系统等附属设备均可取消从而降低一次性投资成本,同时也意味着活动部件少, 维护、保养费用更低。
1.3 试验方法和活性砂过滤器的主要运行参数
DynaSand 活性砂过滤器安装在北小河污水处理厂内。试验用水为二沉池出水, 24h 连续进水, 连续出水。原水投加絮凝剂, 经管道混合器混合后进入活性砂过滤罐。设备的运行参数: 处理水量为 6m3/h, 滤速8.5 m/h, 空气提砂泵压力为 160 kPa, 空气流量 1 ̄2m3/h, 清洗水流量为总进水流量的 1% ̄3%。滤料为石英砂,粒径1.2 ̄2.0mm。北小河二沉池出水水质见表1。

试验过程中, 定期采集水样并分析其 CODCr、BOD5、总磷、浊度、SS 等指标。各指标测试方法采用国家标准方法。
1.4 药剂
药剂采用聚合氯化铝(PAC) 粉末和质量分数为35%的聚合氯化铁(PFC)溶液。使用时将 PAC配制成质量分数为 10%的溶液。本试验中, 仅对悬浮物 SS 进行了絮凝剂对比试验, PAC、PFC 的投加量均为 30mg/L;其余指标试验都采用 PAC, 投加量为 30mg/L。
2 试验结果分析
试验出水水质指标采用《城市杂用水水质标准》(2002 年征求意见稿), 试验出水水质见表 2。

2.1 CODCr 的去除
在城市生活污水中, CODCr 主要以悬浮状态的颗粒有机物质和胶体状大分子有机物质为主。活性砂过滤器对粒径在 1 μm 以上的有机物有较好的截留作用, 故对 COD 有较好的去除效果。
进水 CODCr 的范围为 29.0 ̄57.5 mg/L, 平均值为 43.20 mg/L。出水 CODCr 的范围为 14.86  ̄ 49.62mg/L, 平均值为 28.43 mg/L, CODCr 去除率的范围为10.79%  ̄ 62.57%, 平均去除率为 35.36%, 见图3和图 4。

2.2 悬浮物的去除
进水 SS 的范围为 9.0  ̄ 84.5 mg/L, 平均值为37.28mg/L, 出水 SS 的范围为 1.6 ̄55.5 mg/L, 平均值为 16.88mg/L。SS 去除率为 25.54% ̄92.73%。使用聚合氯化铝时 SS 的平均去除率为 45.97%。 投加聚合氯化铁时 SS 的平均去除率为 75.15%。可见聚合氯化铁去除 SS 的效果要好于聚合氯化铝, 见图 5 和图 6。

2.3 磷的去除
进水总磷的范围为 0.80 ~8.39 mg/L, 平均值为3.76 mg/L。出水总磷范围为 0.01~7.58 mg/L。总磷去除率的范围为 14.29%~65.44%, 见图 7。

2.4 NH4+ - N 的去除
本试验装置对氨氮的去除仅依靠活性砂床作为微生物载体, 通过滤料表面形成的微生物活性层去除, 作用比较有限。
进水 NH4+ -N 的范围为 16.80 ~39.56 mg/L, 出+水 NH4+ -N的范围为 15.68 ~38.72 mg/L。NH4+-N的平均去除率为 9.43%。试验结果见图 8。

图 8 进出水的氨氮以及氨氮去除率的变化曲线
2.5 浊度的去除
二沉池出水中的浊度主要源于水中的悬浮颗粒和胶体物质。故浊度指标与悬浮物指标的关系较为紧密, 在一定程度上可以相互映证。通过在活性砂过滤器中的混凝、沉淀和过滤作用可以去除全部大于活性砂过滤精度的物质, 取得较好的除浊效果。进水的浊度范围为 2.10 ̄12.84NTU, 平均值为 7.43NTU。出水的范围为 0.40 ̄2.41 NTU, 平均值为 1.11 NTU。去除率的平均值为 82.55%。出水的浊度指标较为稳定。
试验结果见图 9。

图 9 进出水的浊度以及浊度的去除率变化曲线
3 结论
中试试验结果表明: DynaSand 活性砂过滤器对污水厂二沉池出水有较好的处理效果。该过滤器对进水水质要求宽松, 过滤效果好, 出水水质稳定, 一次性投资低, 且维护和运行费用低。

SECOND

1 结构及工作原理
众所周知:在过滤介质表面上进行的过滤,在初期,新鲜的过滤介质使得过滤效率较高,悬浮液的粗颗粒首先在过滤介质表层架桥形成滤饼层,而较小颗粒随滤液流走(一般过滤介质本身不能起到精密过滤的作用),此时的滤液并不澄清(含有许多微小颗粒) 随着过滤时间增长滤讲层的增厚,微小的颗粒在滤饼层中被捕捉,滤液的澄清度不断提高,过滤阻力不断增加(过滤过程中可认为过滤介质阻力是一常数,但滤饼层阻力随滤饼厚度增加而增加 )。过滤时间增长到一定
程度,微小的颗粒及胶状物堵塞过滤介质过滤液体的流道,造成过滤介质的过滤速率下降,直至出现流道被完全堵塞。
袋式过滤器(如图1所示)由过滤器的外壳、滤袋【如图2所示)两个主要部件组成,过滤过程是在过滤介质表面上进行的 过滤时对滤袋的清洗采用了非常方便的反吹逆洗工艺,是一种较新颖的压滤装置 它的工作原理是:滤浆(悬浮液)用泵打入压力容器内,通过滤袋进行过滤。过滤时(如图3所示)由于滤袋直径比笼架大,压滤时滤袋紧贴笼架。截获的固相颗粒牯附在滤袋表面上形成滤饼,通过滤袋过滤后的滤液排出壳体。当粘附在滤袋表面滤饼层达到操作中的最佳厚度时停止过滤,排出残液,利用压缩空气反吹滤袋卸渣。反吹时滤袋膨胀恢复到原来的直径,滤袋外壁的滤饼龟裂成互不相连的小块,反吹风使滤袋不断振动,小块滤饼不断下落,脱落碍干净且迅速。卸下滤饼后,再用洗涤水反冼滤袋,从而使滤袋得到再生。袋式过滤器应用这种反吹逆洗技术,可使滤袋经常地保持着清洁状态,始终处在较佳的状态下过滤。因而袋式过滤器特别适应于含有较多微小的颗粒以及胶状物的难过滤悬浮液的分离。

2.实验装置及实验结果
实验装置是一台以滤袋为过滤介质的单管过滤器,过滤介质由12根直径6 mm.长1 200 mm的1cr]8Ni9Ti圆钢与环形拉筋焊接组成的鼠笼式支架,在其上套上2 0#涤纶布制造的滤袋而成(实际过滤面积为0.38 m )。实验用滤浆取自锅炉水膜除尘器循环排污水池,其固体粒径分析和固液比十见表l和表2 在整个实验过程中滤浆保持为恒压。实验结果见图4和图5。

根据图中曲线分折,滤浆中含有微小的固体颗粒,过滤初期滤液呈现浑浊t含固体颗粒量较高),但滤袋的表面形成一定厚度的滤饼后,即显澄清 图中曲线表明,在启动滤浆泵10mitt后,滤液的固液比趋于稳定值,即0 35 mg/m1左右,滤液中固相颗粒均在3 173以下。滤浆中固相浓度高,滤饼的厚度增加的快+滤液中固液比趋于稳定值也越快。过滤速率与过滤压力有关,压力增大,过滤速率增大 当推动力一定时,过滤速率随着过滤时间的增长而逐渐降低并随着滤1砬中固坡比的增大而降低,这反映了过滤介质表面形成的固体颗粒层厚度的变化。
3 结束语
袋式过滤器具备以下优点:
A、过滤元件竖直装在壳体内,结构十分紧离,单位容积内的过滤面积大
B、滤袋过滤阻力小,过滤速度高,再生快,价格便宜;
C、结构简单,操作维修方便,重量轻,装卸方便,反吹卸渣较干净;
D、过滤效果好,特别适应于分离含有较多微小的颗粒以及胶状物的难过滤悬浮液。
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