铁矿过滤设备
❶ 各种矿石提纯方法
金矿来
1、矿石粉碎,2、源用氢化钠溶液溶出金的成分、3、用活性炭吸附溶液里的含金成分4、焚烧活性炭,煅烧残渣、5、电解法。6、得到毛金。
得到纯金还要进一步除去渣滓和其他金属[铁、锌、铜、银。]比如利用比重的水银法
银矿
在多种金属离子共存的含银氰化贵液中,用Na2S作沉淀剂,使Ag^+从贵液中沉淀分离,稀HNO3浸取分离出的沉淀物,再以铜作还原剂,可获取较高纯度的金属银。Ag的总回收率为79.7%,产品含Ag95.87%。
铁矿石
其实在矿石的提取中,前几步都是一样的,都要浸取溶解,然后提纯除杂,比如说铁矿石可以利用磁铁矿选铁设备/赤铁矿选铁设备/钢渣选铁设备/铁矿石选铁设备/铁精粉提纯设备等等,然后除硅除硫。
铝矿石
铝土矿——溶解(NaOH溶液)——过滤(残渣 除去)——将滤液酸化加入CO2——过滤留滤渣——灼烧——电解——铝
3K + AlCl3 = 3KCl + Al
2Al2O3 点解 4Al + 3O2。
❷ 铁矿石选矿设备有哪些
铁矿石选矿设备有破碎机、粉碎机、球磨机、磁选机等等。还有很多辅助设备。不同铁矿需要用的工艺和设备有差别。
❸ 采矿和选矿都需要哪些机械设备
选矿是在所采集的矿物原料中,根据各种矿物物理性质、 物理化学性质和化学性质的差异,选出有用矿物的过程。 实施这种过程的机械称为选矿机械,选矿机械按选矿流程分为破碎、 粉磨、 筛分、 分选(选别)和脱水机械。
破碎设备
降低最终破碎产品粒度(即入磨粒度)是磨矿作业增产、节能、降耗的重要途径,国内将这一思想归纳为“多碎少磨”、实现多碎少磨工艺的关键在破碎设备。因此粉碎设备仍以高效节能为主题,大力发展大破碎比、细碎和超细碎设备。国内黑色矿山最终破碎产品粒度已普遍达到15mm,目前我国矿山选厂主要从以下两方面减小最终产品粒度:引进国外先进技术和设备、对现有流程和设备进行技术改造。
磨矿设备
铁矿石选矿试验中的磨矿细度试验是设计磨矿流程的重要依据,但磨矿细度试验取值范围多为74μm(30%~90%),根据铁矿物嵌布特性,磨矿细度试验取值应大于0.5mm,当磨矿产品粒度大于0.5mm时,螺旋分级机将不胜任工作,应改用筛分设备,相应的磁选设备也应作出调整。
球磨机磁性衬板:国内在球磨机磁性衬板研究与应用方面不断发展。磁性衬板是普通锰钢衬板的一种更新换代产品,同传统锰钢衬板相比,具有寿命长、重量轻、厚度薄等特点,它既省球、节电、噪音小、作业率高,又无需螺栓固结,安装方便、不漏矿浆、工作环境好、大大降低了工人的劳动强度、人身事故少、备件消耗少。早期使用的橡胶磁性衬板逐渐被钢外壳磁性衬板取代。
筛分与分级设备
我国矿山选矿厂磨矿流程与国际先进水平的差距表现之一是,国外普遍用水力旋流与球磨机闭路,而国内只有细磨段普遍采用水力旋流器分级。
磁选设备
磁选设备的主要研究方向是提高分选精度,扩大应用领域,增加处理能力,采用新型磁性材料和节省能源消耗等方面。在弱磁场磁选设备仍以永磁筒式磁选机为主。近年来,铁矿选矿技术研究开发的热点是经济合理地提高铁精矿质量。由于永筒式磁选机磁场恒定,进行磁铁矿的磁选时,夹杂脉石的磁团聚分散程度低,因此难以得到高质量的精矿。为了能破坏磁团聚,提高精矿质量,近年来相继出现了磁重选矿机、磁选柱以及改进的永磁筒式磁选机。
脱水过滤设备
脱水过滤是选矿的最后一段,精矿含水的多少,直接影响到精矿的运输和冶炼厂的生产成本。近几年来,国外主要加快了压滤设备的完善、智能化和大型化,圆盘式真空过滤机的改进和大型化,低能耗的陶瓷圆盘过滤机和圆盘式加压过滤机的研制与应用等,基本淘汰了生产率低、能耗高的圆筒式真空内滤机和外滤机。圆盘式过滤机与筒式过滤机相比,由于过滤能力大、耗能低、水分低等优点而得到了迅速的发展。目前该设备比较成熟,是选矿工业中应用最多的过滤设备,特别是在铁矿选厂,取代了传统的筒式真空内滤机和外滤机。
自动控制设备
我国选矿厂的自动控制与信息化管理是我国工业领域最薄弱、程度最低的行业之一,是影响我国选矿厂生产水平与经济效益的重要因素之一。近几年来,选矿科技生产工作者已普遍给予了关注,尤其在占全厂能耗60%以上的磨矿分级作业,进步较大。
❹ 铁矿过滤机更换变频器控制的电机
应该可以。
电磁调速电机适用于恒转矩与递减转矩的的设备使用。而变频器控制电机在50Hz以下运行时是恒转矩运行。可以保证你的使用要求。10-20HZ可以保证输出额定转矩,应该没有问题。
❺ 赤铁矿选矿设备对铁矿石的浮选方法是什么,如何进行浮选,求解答,要详细的答案和参考资料
赤铁矿选矿设备对铁矿石的浮选方法在我国目前还是主要的方法,它的优点是药方简单,成本较低;但其缺点是只适合于处理脉石较简单的矿石,有时精矿需要进行多次精选才能得到合格精矿,而且精矿泡沫发粘,不易浓缩过滤,致使精矿所含水分较高。使用脂肪酸类捕收剂浮选铁矿石时,矿浆的温度对其有明显的影响,为了改善浮选指标,可以提高矿浆的温度后再进行浮选,它的好处是药剂的选择性大为提高,精选时不需再加脂肪酸,再磨后也不需要脱泥。
(2)用阴离子捕收剂反浮选。对于脉石为石英类的矿物,首先用钙离子活化石英,然后用脂肪酸类捕收剂进行反浮选,这样得到的泡沫产品为石英,而留在槽中的产物则是铁精矿。反浮选时铁矿石的抑制剂可用淀粉(木薯淀粉、橡子淀粉和栗子淀粉等)、磺化木素和糊精等。用氢氧化钠或氢氧化钠与碳酸钠混合使用,调整矿浆pH值到11以上。石英只有用多价金属阳离子活化以后,才能用脂肪酸类捕收。常用的活化离子是Ca2+,用得最多的钙盐是氯化钙,其次是氢氧化钙。必须说明的是此法适用于铁品位较高,而且脉石又较易浮起的铁矿石的浮选,但是应用该法时要注意处理或循环使用尾矿水,因为尾矿水的pH值高达11,如果直接放入公共用水区域,会造成严重的公害。
(3)用阳离子捕收剂反浮选。这时使用的浮选药剂是胺类捕收剂,用它来浮选石英脉石,胺类捕收剂以醚胺为最好,脂肪胺次之。铁矿的抑制剂采用水玻璃、单宁和磺化木素在pH值为8~9时,抑制效果最好。同样还可以采用各类淀粉抑制铁矿物。阳离子反浮选的
优点是:
1)赤铁矿选矿设备可以粗磨矿:用阴离子捕收剂浮选铁时需要细磨矿,而阳离子反浮选时只要将矿石磨到单体解离,胺类捕收剂就能很好地把石英等脉石浮起来。2)回收率较高:尤其是当铁矿中含有磁铁矿时,用阴离子捕收剂浮选,磁铁矿则易损失于尾矿中,而用阳离子反浮选时,磁铁矿则可以一并回收。3)可以提高精矿质量:用阴离子浮选时,含铁硅酸盐会大量进入泡沫,阳离子反浮选时含铁硅酸盐与石英一并进入尾矿,故精矿品较高。4)作业简化:用阳离子反浮选可免去脱泥作业,故也可减少铁矿物的损失。该法适用于含铁品位高,且成分较为复杂的含铁矿石的浮选。
(4)选择性絮凝浮选法。它适用于处理微粒和细粒嵌布的高硅铁矿石,其过程是赤铁矿选矿设备先向矿浆中加入分散剂,如氢氧化钠、水玻璃和六偏磷酸钠等。然后加入对铁矿物有选择性的絮凝剂,如木薯淀粉、玉米淀粉和腐殖酸钠等。经过水解的聚丙烯酰胺的絮凝效果也很好。
四类均属“难选”矿石。
矿石中主要金属矿物为假象赤铁矿,其次为板片状赤铁矿、针铁矿、褐铁矿及磁铁矿等。主要脉石矿物为石英,其次为绿泥石、阳起石、透闪石等。假象赤铁矿呈磁铁矿的半自形-他形等轴粒状晶形假象,表面多微小孔洞,内部常包含石英等微细包裹体,石英多为他形粒状。多数石英内部不纯净,包裹有铁矿物等微晶。矿石中各种矿物都为细粒不均匀嵌布。原使用的捕收剂为氧化石蜡皂和塔尔油,但近年实验证明,改性氧化石蜡皂和硫酸化塔尔油的混合捕收剂,其效果更好一些,两者的比例是改性氧化石蜡皂比硫酸化塔尔油等于2.6:1。在流程相同的情况下,用改性氧化石蜡皂和硫酸化塔尔油混合作捕收剂的选矿结果比氧化石蜡皂和塔尔油混合捕收剂优越,在原矿品位低0.45%的情况下,精矿品位高0.62%,尾矿品位低0.56%,回收率高0.51%。
(2)美国蒂尔登选矿厂。该厂是采用选择性絮凝阳离子反浮选处理微粒嵌布的低品位铁矿石。矿石中主要的含铁矿物是假象赤铁矿和赤铁矿。铁矿物嵌布粒度平均为0.01~0.025mm。脉石矿物除石英外,还含有少量的钙、镁、铝矿物。原矿含铁35%,含硅45%。用水玻璃和氢氧化钠为矿泥的分散剂并将矿浆 pH值调至10~11,加入玉米淀粉,搅拌后的矿浆进入浓密机进行选择性絮凝脱泥。在浓密机中石英矿泥呈溢流排出,浓密机的沉砂便是絮凝精矿。当浓密机的给矿含铁35%~38%时,排出的溢流含铁12%~14%,沉砂含铁44%,浓度为45%~60%,沉砂再经矿浆分配器进入搅拌槽,然后加入玉米淀粉作抑制剂,用胺类捕收剂进行脉石矿物的反浮选。最终精矿含铁65%,含石英5%,铁的回收率为70%左右。该厂采用赤铁矿选矿设备选择性絮凝反浮选处理细粒贫赤铁矿的效果较好,其主要特点是:
1)细磨:采用“自磨-细碎-砾磨”两段闭路的磨矿流程,选用大型湿式自磨机(φ8.2m×4.4m)和大型砾磨机(φ4.7m×9.1m)配套购。按1:2平衡两段负荷,加上旋流器分级的应用,使工业生产达到细磨(80%小于0.025mm)的要求,给选择性絮凝浮选创造了条件。
2)絮凝脱泥:分散剂加入磨机中,节省了辅助设备,强化了分散作业但并未影响磨矿分。
3)反浮选:用胺作捕收剂,高浓度调浆后,只粗选一次得精矿。泡沫中夹杂的铁矿物,用加强扫选次数的方法减少。
4)回水利用:工业上成功地应用絮凝剂及石灰分别处理回水。简而易行。回水利用率达95%,降低药耗和成本,减少了环境污染。
5)精矿脱水:由于精矿粒度细不易脱水,故采用了三段脱水流程。
❻ 选铁精粉用过滤机能提高品位吗
可以
一、原工艺流程及存在问题
选矿厂铁精粉的提炼设备落后,并且在工艺上存在严重问题,使得大量铁资源流失,不能得到有效利用。原工艺只适用于少量的回收生产,当原料投入量增大后,设备并不能在短时间内将其处理完全,并且混入其中的杂质较多。研磨设备并不能触及到底端沉积的物质,使得回收阶段施工进展不彻底,对流程的分段安排也存在不合理现象,缺少精细加工设备。受工艺流程的制约,选矿厂的作业量不能满足供应需求。分级溢流要先进行混合浮选后,进行分离浮选,回收铜、钴,混浮尾矿经三段磁选回收铁。
二、工艺改造
1、三段磁选的安装
通过对采矿行业的调查,发现近年来原矿铁的品质一直得不到提升,并且逐年呈下降趋势,这与资源的紧张程度相关。但同时冶炼工艺也会影响到铁精粉提炼的质量。现有的加工工艺存在很多缺陷,并不能满足生产使用需求,将提炼后的铁粉取样检验,会发现其中含有大量杂质,远远达不到精粉的标准。为解决这一问题,选矿厂对原有加工工艺进行改造,引入三段磁选技术。铁矿在提炼过程中容易混入泥土杂质,也是较难祛除的,国家对铁精粉的纯度要求是64%,改进前的技术与标准相差1%左右。引入新工艺后,铁精粉的纯度提升了0.7%[1]。通过与原数据的对比可知,安装新设备后产品品位已经接近了规定标准,再结合后续改造,完全可以达到要求。
2、小球磨、筛子与浓密槽的安装
随着矿石性质的变化,原矿铁品位随之降到了10%~19%,经三段磁选后的铁精矿品位也直线下降到60%左右。在对铁精粉进行筛选时需要参照标准表进行,将其整理如下表1。
上述表中标明了铁粉颗粒大小与纯度之间的联系。通过对数据的详细分析,可在短时间内确定最有效改装方案。三段磁铁应用在生产提纯阶段后需要经过一段试验,确定准确无误后才可大批量使用,此阶段出现任何微小的误差都要得到重视,以取样数据为准继续进行改造,直至得到规定标准。实际生产环节容易出现以下两种问题,首先是矿浆在筛选设备表面凝结。由于矿浆中含有物质多样,过滤杂质需要经过筛选环节,此时浆料包裹的杂质颗粒粘稠且尺寸较大,将筛孔堵住后矿浆不断堆积在表面,最终凝固,使得筛选工作不能正常进展。其次是沉积问题。矿浆中颗粒物质静止状态会逐渐下沉,粘稠度不断增大,使得打磨机不能运转,从而引发故障产生,不利于铁精粉品位的提升。其改进后的工艺安装图如下:
3、浓密槽与球磨机的安装
球磨机是生产环节的重要设备,在安装过程中要对原有设备进行观察,找到最恰当的角度。加工工艺改造并不是单纯的引进先进设备,更要结合厂区实际情况来设定,充分利用现有设备,做到清洁生产、节省成本。改进后的加工工艺将浓密槽与球磨机相互结合。这种新型生产流程更为严谨,将流经的矿浆提纯,可祛除杂质。在对铁精粉的纯度进行检验时发现,铁矿石品位基本稳定在65%,使用此类工艺后铁的有效利用率达到76%~80%,使得原工艺中因矿铁品位低造成铁精矿品位下降的问题得到有效解决[3]。
三、提高铁精矿品位的措施
1、提高球磨机磨矿细度
第一,降低入磨粒度。生产实践及试验表明,在一定范围内,磨矿细度每升高1个百分点,铁精矿品位提高0.08个百分点。第二,合理配矿。选矿厂的矿石大多数来自不同的分矿,各分矿的矿石性质差别较大,其可磨性和可选性存在明显差异。为了稳定球磨机的给矿性质,将3个采厂的入磨矿量按照其生产量做了严格的配比。当3个采厂出矿不均衡时,设立缓冲贮矿场以确保入磨矿石的配比。通过以上两项措施,球磨机的磨矿细度基本稳定在了生产工艺要求的范围之内,为稳定提高铁精矿品位创造了条件。
2、改造选别流程,改善工艺条件
2.1 选矿厂原磁选流程为三段精选、一次扫选
如图1所示。CTB1024磁选机台时处理能力为70~130t,而磨机的台时处理量为140t,已大大超出其原始设计的处理能力,因而CTB1024磁选机已经不能满足生产要求[4]。具体表现为:磁选机作业空间不够,冲散水添加不足,作业浓度很高,无法达到25%~35%的适宜的作业浓度要求,从而导致其选别效果不佳,影响了铁精矿的质量;磁聚机的操作条件比较复杂,工作状况极不稳定,选别效果差,产品质量波动很大,同时,返回的扫选精矿品位很低,又严重影响了磁聚机精矿的质量。
铁矿将一、二段磁选机改为CTB1030磁选机,三段磁选以CTB1024磁选机代替磁聚机,去掉了扫选作业。2000年又将三磁磁选机改为CTB1030磁选机,新流程如图2所示。CTB1030磁选机满足了生产要求,提高了磁选流程的处理能力,降低了磁选的作业浓度,磁翻滚次数增加一次。磁选机代替磁聚机,疏通了工艺流程,稳定了铁精矿的质量。改造后,磁选工艺年处理精矿能力达到了70万t,同时,新工艺和新设备对提高铁精矿品位和铁金属回收率都起到了关键作用。
2.2 改造铁精矿过滤机
磁滤机改造后,其吸附面积增大,过滤机的单位处理能力得到提升,有效地解决了处理量加大所带来的压力。同时,沿圆周方向上增加了两组磁块,增加了铁精矿在吸附区的磁翻滚次数,有利于夹杂在磁性矿物中的脉石被清洗出来,进一步提高了铁精矿的品位。 3、积极应用新设备,提高装备水平
3.1 CTDG1010N型永磁干式磁选机的应用
原预选抛废设备为1030mm×1045mm水冷式电磁磁滑轮。该设备存在诸多缺点:(1)磁场力及其作用深度小,造成金属流失;(2)磁系设计不合理,废石夹杂于磁性矿石中间,影响精矿质量;(3)结构复杂,故障频繁,影响工艺流程的正常生产。1998年8月,以CTDG1010N型永磁干式磁选机代替了原有的电磁磁滑轮。CTDG1010N型永磁干式磁选机磁系设计合理,场强高,磁场作用深度大。改造后,沿圆周运动方向产生磁翻滚,每年多抛废石11520t,同时,入磨粉矿的铁品位提高了1~2个百分点,对提高铁精矿的品位起到了重要作用。
3.2 磁选尾矿泵改造
一磁、二磁磁选作业的尾矿泵原为8/6E-AH渣浆泵,其处理能力最大为400m3/h。球磨机处理量加大以后,渣浆泵处理能力的不足制约了磁选机吹散水的加入,影响了一磁、二磁的作业浓度。2000年12月,投资12万元完成了磁选尾矿泵改造,改用200ZGB渣浆泵。改造后,尾矿泵满足了生产需求,一磁、二磁磁选机达到了理想的工作状态,优化了磁选机的选别效果。并且,尾矿泵的实耗功率降低40kW,每年节电30多万kW?h。
❼ 选矿机械中脱水过滤是什么
选矿机械-脱水过滤是选矿的最后一段,精矿含水的多少,直接影响到精矿的运回输和冶炼厂的答生产成本。近几年来,国外主要加快了压滤设备的完善、智能化和大型化,圆盘式真空过滤机的改进和大型化,低能耗的陶瓷圆盘过滤机和圆盘式加压过滤机的研制与应用等,基本淘汰了生产率低、能耗高的圆筒式真空内滤机和外滤机。圆盘式过滤机与筒式过滤机相比,由于过滤能力大、耗能低、水分低等优点而得到了迅速的发展。目前该设备比较成熟,是选矿工业中应用最多的过滤设备,特别是在铁矿选厂,取代了传统的筒式真空内滤机和外滤机。